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新型高效塔设备技术及其应用1
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另外,在传统塔板上,由于存在液面梯度,在塔板的上游总是存在着一个非活化区,在此区域内,气流无法穿过液层而上升鼓泡,如对浮阀塔板,上游的几排浮阀无法打开,而对筛板塔板,上游的一个区域内无气泡鼓出。根据实验测定,非活化区的面积往往占塔截面积的1/3左右。高效导向筛板在液流入口处增加了向上凸成斜台状的鼓泡促进器,促使液体一进入塔板就能生产鼓泡,带来了良好的气液接触与传质效果。
2.1 高效导向筛板特点
2.1.1 生产能力大
高效导向筛板比传统塔板的生产能力高出50%~80%,甚至更高,其原因如下:
a.克服了液流上游存在的非活化区,使得气流通道增加了1/3以上。
b.消除了液面梯度,气速均匀。在传统塔板上,由于上游液层厚而下游液层薄,气速在整个塔截面上是不均匀的,下游液层较薄处气速较大,该处液层率先被吹开时,则达到了生产能力的最大值。而对导向筛板,由于整个塔截面上气速均匀,即全塔平均气速达到最大时,才是生产能力的最大值。
c.从筛孔中上升的气体是垂直向上,从导向孔中上升的气体是水平向前,气体的合成气速是斜向上方的。这样,既延长了气体夹带雾滴的运动轨迹,减小了雾沫夹带,又提高了气速和生产能力。
d.由于导向筛板效率高,同样塔板数时回流比可以降低,进而提高塔的负荷与生产能力。
2.1.2 效率高
a.由于克服了非活化区,使得塔板上鼓泡区域增加,增加了气液传质机会,提高了塔板效率。
b.液相返混是影响传统塔板效率的最重要的因素之一。高效导向筛板很好地克服了液相返混现象,提高了塔板效率。
c.消除了液面梯度,降低了漏液量和雾沫夹带,提高了塔板效率。
2.1.3 压降低
与泡罩塔板、浮阀塔板相比,筛板塔板由于结构简单,气流通道顺畅,因此操作压降最低。实验和生产经验表明,导向孔的阻力降比筛孔的低20%左右,导向筛板的压降比筛板塔板的还低10%左右。
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整理时间:
2007-3-8 9:38:41
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